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離心泵軸承潤滑方式改造特點(diǎn)

日期:2024-08-04 01:47
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摘要:
離心泵軸承潤滑方式改造特點(diǎn):
  
  1、潤滑方式改造的歷程
  
  1.1毛氈密封改為單層骨架油封
  
  原軸承箱密封是用毛氈密封。泄漏非常嚴(yán)重,每臺泵耗油量約為300kg/a,造成大量機(jī)油浪費(fèi),地面上油污厚厚一層。
  
  為了改變這種漏油狀況,改毛氈密封為骨架密封,方法如下:
  
 ?、賹S承箱的內(nèi)外端蓋進(jìn)行加工,車出一個Φ65mm,深12mm的圓孔,適合放一個規(guī)格為45mm×60mm×12mm的骨架油封。
  
  ②將毛氈取掉,把骨架油封用錘子輕輕打進(jìn)去,并正確安裝。
  
  經(jīng)過改造后,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,振動位移為0.04mm左右,軸承外測溫度為50℃左右,每臺泵年消耗機(jī)油僅需50kg左右。保持了泵房清潔衛(wèi)生,杜絕了由于缺油造成軸承、軸損壞事故的發(fā)生,使設(shè)備運(yùn)行完好。
  
  1.2單層骨架油封改為雙層骨架油封
  
  為了使泄漏量更加減少,根據(jù)軸承箱端蓋的結(jié)構(gòu)情況,又提出了改造方案,把軸承箱端蓋內(nèi)孔加工為Φ65mm通孔。將單層骨架油封改為雙層骨架油封:
  
  試運(yùn)行表明,這種方法對防止漏油在短期內(nèi)是非常有效的。但連續(xù)運(yùn)行6個月以后,由于骨架油封磨損又會增大泄漏量。
  
  2、骨架油封的缺陷
  
  將毛氈油封改為骨架油封,使用了4a,雖然效果較好,但是也有明顯的缺陷。
  
  在實際工作中,因為骨架油封壽命較短,需要經(jīng)常更換,在更換骨架油封時,需要將設(shè)備全部解體,一方面增加工人勞動強(qiáng)度,另一方面在設(shè)備解體檢修過程中,有時會造成葉輪、軸承等零件的損壞,不符合設(shè)備經(jīng)濟(jì)管理要求,但如果不換油封,造成泄漏,不利于密封,也直接影響軸承壽命??傊?,實踐證明:骨架油封沒有徹底解決這種結(jié)構(gòu)的軸承箱漏油問題。
  
  3、潤滑脂代替潤滑油
  
  目前,又便宜又無泄漏的密封裝置還沒有,有的密封效果好,但價格昂貴,經(jīng)濟(jì)上不可行。經(jīng)過調(diào)查研究,決定大膽試驗——用潤滑脂代替潤滑油來潤滑。
  
  3.1改造方法
  
  考慮到泵軸功率只有18.5kw,流量只有200m3/h;泵轉(zhuǎn)速為1450r/min,線速度為3.4m/s。從以上兩點(diǎn)看,用潤滑脂潤滑是可行的。
  
  3.2具體方法如下
  
 ?、侔延拖鋬?nèi)的機(jī)油放掉,對軸承箱進(jìn)行清洗。
  
  ②把軸承箱兩端的端蓋及放油孔絲堵打開,以排除箱體內(nèi)空氣。
  
  ③用黃油槍把鋰基脂由加油孔向軸承箱內(nèi)加注,加到潤滑脂從兩端蓋及放油孔擠出,視為加滿,并上緊軸承端蓋及放油孔絲堵。用手盤車,使?jié)櫥谙潴w內(nèi)分布均勻。
  
  啟動泵后,開出口閥門,使泵在正常情況下運(yùn)行,監(jiān)視泵兩端軸承溫度及油質(zhì)情況。